기판 도금 공정 (전기동도금 5)

2022. 11. 20. 06:25기판

728x90
반응형

밀림 현상


1. DFR 밀착 불량 -> DFR 공정의 재검토
2. 전처리의 오류 -> 전처리 조건 변경
: DFR의 밀착성이 나쁘거나 전처리가 너무 강하면 DFR 상승(들뜸)이 발생해 그 부분의 도금이 분리됩니다.

3. 막의 두께가 두꺼움 -> 전류 설정 변경
: 막의 두께가 두꺼우면 도금이 DFR을 넘어서는 들뜸 현상이 발생합니다.

4. 차폐판의 조정 불량 -> 장치 수리
: 차폐 효과가 약한 부분의 도금 막의 두께가 두꺼워져 들뜸 현상이 발생합니다.


혹 발생 (돌출 부위)

1. 전처리의 오류 -> 전처리 액의 농도 조정 및 재건욕
2. 기판의 더러움 -> 기판 제조 공정의 재검토
: 기판이 더러우면 화학동과 전기 구리 피막의 밀착성이 악화되는 원인이 됩니다.


Large arc rate


1. 구리 농도가 높음 -> 더미 도금 / 부분 건욕
2. 전류 밀도가 높음 -> 전류 밀도 낮추기
3. Brightener 농도가 높음 -> 더미 도금 / 활성탄 필터 처리
: 구리 농도, 전류 밀도와 Brightener 농도가 높으면 pattern shape이 커지는 경향이 있습니다.


버닝 현상


1. 통전 불량 -> 장치의 수리

2. 교반이 약함 -> 분사 펌프 설정의 재검토 / 노즐 청소 / 필터 교환

3. 차폐판의 조정 불량 -> 장치의 수리
: 차폐 효과가 약한 부부의 도금 피막이 두꺼워져 들뜸 현상 및 버닝 현상이 발생합니다.

4. 욕의 온도가 낮음 -> 장치의 수리

5. 전류 밀도가 높음 -> 전류 밀도를 낮추기

6. 첨가제 농도가 낮음 -> 첨가제 가하기
7. 첨가제 농도가 높음 -> 더미 도금 / 활성탄 필터 처리


도금 피막 균열


1. 통전 불량 -> 장치의 수리
: 통전 불량이 발생하면 정상적 피막 성장이 억제되고, 피막 균열의 원인이 됩니다.

2. Hole 가공 불량 -> 기판 제조 공정의 재검토
: Hole 가공 중 큰 압력과 균열이 발생하면 그 부분에서 피막 균열이 발생하는 경우가 있습니다.

3. 불순물 -> 더미 도금 / 부분 건욕 / 활성탄 필터 처리

4. 피막 물성의 저하 -> 더미 도금 / 부분 건욕 / 활성탄 필터 처리
: 불순물이 섞인 피막은 물성이 떨어져 피막 균열이 발생하는 경우가 있습니다.

5. 피막이 얇음 -> 전류 설정을 변경
: 피막이 얇으면 열 응력에 견디지 못하고 피막 균열이 발생하기 쉬워집니다.


도금 피막의 불균일


1. 통전 불량 -> 장치의 수리

2. 교반이 약함 -> 분사 펌프 설정의 재검토 / 노즐 청소 / 필터 교환
: 교반이 약하거나 노즐과 필터의 입구가 막히면 교반이 약해져 도금 피막 불균일이 발생합니다.

3. 전류 밀도가 높음 -> 전류 밀도 낮추기
4. 구리 농도가 높음 -> 부분 건욕 / 더미 도금
5. 황산 농도가 낮음 -> 정제 황산 가하기

6. 차폐판의 조정 불량 -> 장치의 수리
: 차폐 효과가 약한 부분의 도금 피막이 두꺼워집니다.

7. 불순물 -> 더미 도금 / 활성탄 필터 처리


지금까지 전기동도금에 대해서 알아보았습니다. 이번이 기판 도금 공정 마지막 편입니다.

반응형

'기판' 카테고리의 다른 글

기판 표면처리 공정 (2)  (0) 2022.11.30
기판 표면처리 공정 (1)  (0) 2022.11.28
기판 도금 공정 (전기동도금 4)  (0) 2022.11.18
기판 도금 공정 (전기동도금 3)  (0) 2022.11.16
기판 도금 공정 (전기동도금 2)  (0) 2022.11.14